石料生产线 石子生产线设备

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来宾石料砂石生产线_煤矸石破碎机的改进

煤矸石破碎机的改进,来宾石料砂石生产线首选黎明石料生产线    煤矸石原料很复杂,一般由泥质页岩煤矸石、炭质页岩煤矸石,砂质页岩煤矸石、砂岩煤矸石、石灰石煤矸石和矿井开采过程中所产生的废弃物组成。其中页岩质煤矸石易风化,在露天堆放一定时问开始分解(风化分解程度与堆放时间成正比),呈小块或粉状,易粉碎,原料热值高。而砂岩煤矸石、石灰石煤矸石质地坚硬,不宜风化,呈出矿井时的块状,难以粉碎,热值低。
    根据原料分析,大块状的砂岩煤矸石和石灰石煤矸石会增加破碎成本,同时还会降低原料热值和塑性,因此,有必要对这些原料进行剔除。在原料选取点制作简易格筛,格筛筛孔规格根据原料具体情况制定。对原料进行筛分后,筛下料直接装车运至储料棚或板式给料机前。如果原料复杂,还需在板式给料机上增加格筛,格筛规格比首先道略小。首先道筛的作用是减少了低热值、难以粉碎的大块矸石的往返运输量和在原料中的含量,减轻了正常生产时第二道筛的堵塞,保证生产顺畅,增加厂储料棚的利用。第二道筛严格控制了原料进入没备的粒径,特别是低热值原料和产生“石灰爆裂”的石灰石控制,经过两次筛分,原料的运输成本降低,热值和塑性有了提高,减轻了破碎设备的负担,第二道筛对原料粒度进行了有效控制,可将拣煤矸石工种去掉,降低用工成本。
    增加了两道格筛就可以对原料制备的下作时间进行调整。在峰谷电价的峰值期,只进行首先道筛选。由于提前储矸,降低了原料的含水率,确保在谷值期生产工序流畅,避免机器空转和由于任务量完不成,而占用电价蜂值期,同时延长工人劳动时间,增加生产成本。


    破碎机和振动筛的合理利用
    煤矸石烧结砖企业一般采用二级破碎,常用的为用锤破和笼粉。笼粉适宜中硬度原料,在破碎硬度较高的原料时,笼棒的磨损加快,维修量和费用增加。除采取原料控制手段外,还可调整破碎车间工序,由锤破-笼粉-振动筛-筛上料进笼粉-筛下料进-搅.改为锤破-振动筛-筛下料进-搅-筛上料进笼粉-振动筛。同时调整锤破进料粒度。平衡两级破碎工作量,避免“撑死笼粉,饿死锤破”现象。工序改进后,减少了细粉料占用笼粉机的工作量,笼粉机只对筛上料粉碎,工作量大大减少,能效提高,其维修时间和费用也随之降低。
    工序改进后,振动筛的工作量加大,原2.0mm或2.2mm筛孔是为控制“石灰爆裂”设计的,由于在原料制备工序中采用了两道格筛,有效地降低了石灰石的含量,可将筛孔规格略微放宽,具体规格视石灰石含量和其他控制“石灰爆裂”措施而定。除此之外。振动筛对原料的含水率有较高的要求,应在原料制备工序中加以控制,提前翻料和合理利用储料棚原料,降低原料含水率。


    整原料含水率、合理陈化
    合理调整陈化库原料的含水率。一般原料的陈化含水率要求控制在11%~13%,陈化时间为72h。食业应对本单位原料进行检测,对塑性好、热值适中的原料可按照设计控制,但对低塑性、低热值原料的陈化方案应进行调整。一、二搅同是加水,但有很大区别:一搅加水足保证原料在陈化时,水分对原料充分润浸,增加塑性,二搅加水搅拌后,原料直接进入挤砖机.山于时间短。水分浮在原料颗粒表面,只起到滑动和黏合作用。原料调整的原则为检测陈化后原料的含水率。直观目测:二搅的加水量较大,说明陈化后的原料含水牢低和在陈化时原料水分挥发过快,应逐渐调整一搅搅拌水量,找出适合自己原料的含水率,同时,确保陈化时间,增加陈化库喷雾、洒水没施,强化陈化库密封措施,减少陈化期间原料水分丢失,合理的陈化提高了原料塑性,降低了废品率,提高了坯体强度。
    通过原料分析、工序改进和细化管理,不但制备了合格的原料,为成型和焙烧创造了良好的条件,更重要的是降低了企业生产成本。

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